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      • 技術(shù)文章

        IS系列單級單吸離心泵介紹與原理

        2011-02-22 11:28:24  來源:

        IS系列單級單吸離心泵,由于設(shè)計原因,離心泵所用的滾動軸承用機油潤滑,動密封泄漏十分嚴(yán)重,威脅設(shè)備的安全穩(wěn)定運行,筆者在幾年的工作中,對軸承箱密封進(jìn)行多次的小改小革都取得了一定的效果。但泄漏問題沒有徹底解決,后經(jīng)過實踐改機油潤滑為潤滑脂潤滑,效果良好。

            關(guān)鍵詞:離心泵;潤滑;密封;振動

            離心泵滾動軸承的潤滑主要是減小磨擦功耗,降低磨損率,同時還起到冷卻、防塵、防銹以及吸振等作用。搞好設(shè)備潤滑是保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。減少設(shè)備磨損,防止設(shè)備事故,降低動力消耗,延長修理周期和使用壽命的有效措施。

            我廠焙燒爐循環(huán)水系統(tǒng)所使用的離心泵為單級單吸泵,各種技術(shù)參數(shù)如下:

            型號為IS150-125-250,流量200m3/h,揚 程20m,軸功率18.5kw,轉(zhuǎn)速1450r/min。

            這類型號的水泵滾動軸承潤滑是由30#(冬)或40#(夏)機械潤滑油潤滑。由于設(shè)計原因動密封泄漏非常嚴(yán)重,不但造成機油大量浪費,軸承燒壞,而且污染環(huán)境,不利于設(shè)備的安全運行及文明生產(chǎn)。在幾年的工作中,為了解決這一問題,多次進(jìn) 行小改小革。

            設(shè)備結(jié)構(gòu)及軸承潤滑示意圖,如圖1。

            1、潤滑方式改造的歷程

            1.1 毛氈密封改為單層骨架油封

            原軸承箱密封是用毛氈密封,示意如圖2。泄漏非常嚴(yán)重,每臺泵耗油量約為300kg/a,造成大量機油浪費,地面上油污厚厚一層。

            為了改變這種漏油狀況,改毛氈密封為骨架密封,方法如下:

            ①對軸承箱的內(nèi)外端蓋進(jìn)行加工,車出一個Φ65mm,深12mm的圓孔,適合放一個規(guī)格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。

            ②將毛氈取掉,把骨架油封用錘子輕輕打進(jìn)去,并正確安裝。具體示意如圖3。

            經(jīng)過改造后,設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,振動位移為0.04mm左右,軸承外測溫度為50℃左右,每臺泵年消耗機油僅需50kg左右。保持了泵房清潔衛(wèi)生,杜絕了由于缺油造成軸承、軸損壞事故的發(fā)生,使設(shè)備運行完好。

            1.2 單層骨架油封改為雙層骨架油封

            為了使泄漏量更加減少,根據(jù)軸承箱端蓋的結(jié)構(gòu)情況,又提出了改造方案,把軸承箱端蓋內(nèi)孔加工為Φ65mm通孔。將單層骨架油封改為雙層骨架油封,示意圖如圖4:

            試運行表明,這種方法對防止漏油在短期內(nèi)是非常有效的。但連續(xù)運行6個月以后,由于骨架油封磨損又會增大泄漏量。

            2、骨架油封的缺陷

            將毛氈油封改為骨架油封,使用了4a,雖然效果較好,但是也有明顯的缺陷。

            在實際工作中,因為骨架油封壽命較短,需要經(jīng)常更換,在更換骨架油封時,需要將設(shè)備全部解體,一方面增加工人勞動強度,另一方面在設(shè)備解體檢修過程中,有時會造成葉輪、軸承等零件的損壞,不符合設(shè)備經(jīng)濟管理要求,但如果不換油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影響軸承壽命?傊,實踐證明:骨架油封沒有徹底解決這種結(jié)構(gòu)的軸承箱漏油問題。

            3、潤滑脂代替潤滑油

            目前,又便宜又無泄漏的密封裝置還沒有,有的密封效果好,但價格昂貴,經(jīng)濟上不可行。經(jīng)過調(diào)查研究,決定大膽試驗——用潤滑脂代替潤滑油來潤滑。

            3.1 改造方法

            考慮到泵軸功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵轉(zhuǎn)速為1450r/min,線速度為3.4m/s。從以上兩點看,用潤滑脂潤滑是可行的。

            3.2 具體方法如下

            ①把油箱內(nèi)的機油放掉,對軸承箱進(jìn)行清洗。

            ②把軸承箱兩端的端蓋及放油孔絲堵打開,以排除箱體內(nèi)空氣。

            ③用黃油槍把鋰基脂由加油孔向軸承箱內(nèi)加注,加到潤滑脂從兩端蓋及放油孔擠出,視為加滿,并上緊軸承端蓋及放油孔絲堵。用手盤車,使?jié)櫥谙潴w內(nèi)分布均勻。

            啟動泵后,開出口閥門,使泵在正常情況下運行,監(jiān)視泵兩端軸承溫度及油質(zhì)情況。用紅外線測溫儀監(jiān)測溫度,數(shù)據(jù)如表1所示:

            表1 軸承溫度隨運行時間的變化

         

         

        運行時間/h

        內(nèi)側(cè)軸承溫度/℃

        外側(cè)軸承溫度/℃

        室溫/℃

        0.17

        40

        41

        35

        0.33

        42

        44

        35

        0.50

        44

        47

        35

        0.67

        47

        50

        35

        0.83

        49

        53

        35

        1

        50

        54

        35

        2

        50

        54

        35

        10

        50

        53

        34

        240

        45

        50

        32

        720

        44

        49

        31

            經(jīng)改造后振動位移為0.04mm左右。

            潤滑脂油質(zhì)良好、無變化,水泵運轉(zhuǎn)正常,從溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)和振動監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看出,用潤滑脂代替潤滑油是可行的,能在同類型泵上推廣使用。

            3.3 潤滑脂潤滑效果

            潤滑脂不易泄漏,有利于水泵軸承的潤滑,確保水泵安全穩(wěn)定運行,大大減少加油量和加油次數(shù)。不但節(jié)油,而且降低工人的勞動強度。具體來說:

            ①節(jié)省油費用。使用潤滑油脂每臺水泵消耗為9kg/a,費用為63元/a。而機油消耗量在骨架油封完好情況下4kg/月,費用為200元/a。每臺泵可節(jié)約137元/a,大大降低了潤滑費用。

            ②減少檢修費用。骨架油封平均壽命為4個月,為更換骨架油封,每年需解體檢修3次左右,改為鋰基脂潤滑,減少人工費。材料費、機械費,并避免了在檢修過程中造成設(shè)備零件的損壞。

            ③延長了設(shè)備運行周期。從振動。溫度等方面監(jiān)測,使用潤滑脂密封性能好,軸承運轉(zhuǎn)良好,延長了軸承的使用壽命。

            ④改善了崗位環(huán)境。

            4、結(jié)語

            總之,用潤滑脂代替機械潤滑油,對這種轉(zhuǎn)速低、流量不大的水泵是切實可行的,并且有著明顯的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益,是使設(shè)備經(jīng)濟合理運行的一項有效措施。


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